高炉前,空气中传递着铁水的热量,一群大学生在平台上驻足,仰视着这个高大的身影。19岁的蒙古族小伙子银壮看向火红的炉口,双眸闪着炙热的光芒。“我所学的专业知识要在这里发挥作用。”回想起16年前入厂实习的场景,包钢(集团)公司青年标兵、炼铁厂炼铁二部区域技术主管银壮心潮澎湃。他说,大学期间首次入厂实习,当他领略到包钢高炉的风采时,内心深处就有了奋斗的方向。 2012年,离开校园的银壮如愿以偿踏进炼铁厂的大门。炉前、配管、上料、热风炉、一煤气,工长、白班工长、炉长……此后十几年,他几乎干遍了所有与高炉有关的岗位,得到历练的同时更加了解这些现代化的大高炉。“原料差时保高炉,原料好时多出铁。”银壮说,精心操作和细心管理,才能保持高炉稳定顺行。他努力提高操作水平,实现高产低耗目标。这期间,担任6号高炉白班工长,是银壮职业生涯的关键点。从此他不再只负责当班岗位操作,而是挑起了汇总各班组生产数据、协助管理的担子,积极参与到高炉各种生产调整中。 2021年,6号高炉经历了一次不同寻常的中修,炉缸结构从碳砖砌筑改为整体浇筑。经过这次检修,高炉的“脾气”变了。投入运行后,尽管银壮和工友们精心呵护,高炉热电偶温度却不断攀升。正常情况下,这一指标应该控制在200至400摄氏度之间,那一次却在一个月内飙升到700摄氏度。这种情况如果得不到控制,炉缸结构将发生变化,从而面临停炉风险。高炉忽然停运,煤气量发生变化,铁钢平衡被打破,上下游工序组产将出现混乱。铁水减少,钢坯从何而来,产品怎么交付用户?计划外停炉将会带来的损失让银壮紧张不已。 “必须把温度搞下来!”热电偶温度冲到700摄氏度的那一晚,银壮守在现场几乎没合眼,哪怕是零点几的数值变化都会让他的心脏狂跳不止。提高冷却水压力,增加水量,调整入炉风量……在银壮他们的努力下,炉缸内壁形成了渣皮保护。10天后,热电偶温度终于降到400摄氏度以下并且达到平稳。更让人欣喜的是, 6号高炉工况相比改造前有了很大改善,日产量从5500吨增加到5800吨,燃料比从545降到535 。 “那是一场‘大考’。”当年的场景历历在目,银壮说,自己参与探索的操作方法越来越成熟,并且得到推广使用,心里踏实。积极参与攻关,探索提产量、升煤比、降焦比的路径,把好入炉原燃料关;实施精细化操作,及时分析、判断、总结炉况……12年来,为了高炉稳定顺行,银壮一路走来披荆斩棘、收获满满。他扎根在包钢,在高炉前找到了方向,走上了成功之路。 同心昆区 150